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橡胶废气处理方法分析
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2021-06-21 10:34
橡胶废气处理方法分析
橡胶工业废气处理是该行业的一个技术难题。橡胶工业的废气成分包括油雾、颗粒物、硫化物和非甲烷总烃,成分极其复杂,难以处理。同时,根据***家标准《橡胶制品行业污染物排放标准》的要求,1t橡胶排放的污染物小于20g。如果废气处理前端因实际需求需要***风量,废气排放浓度必须较低才能达标。这给橡胶行业的废气处理带来了更多的困难。
低温等离子体、光催化、活性炭等技术曾被用于处理橡胶废气。然而,由于低温等离子体是高压放电,安全风险很***。***家安全生产监督管理总局曾转发过《天津市安全生产监督管理局关于禁止使用低温等离子体技术处理VOCs的文件》,从侧面反映了一种态度。光催化净化效率不高,主要处理低浓度、***风量的恶臭气体。活性炭存在耗材更换频繁、使用成本高的问题。
属于典型的***风量低浓度橡胶废气处理。浓度从50mg/Nm3降至1mg/Nm3以下。从去除效率来看,是98%。但是高浓度废气的去除效率可以达到98%甚至99%以上,而进口这种低浓度废气很难达到98%以上。之前行业内从来没有成功的案例,难度可想而知。
委托两家***立的***三方监测公司分别进行了为期两天和六次的监测,监测数据均满足合同要求,出口VOCs小于1mg/m3。
橡胶制品生产中会产生挥发性有机化合物。如果不采取一些处理措施将其分散在周围环境中,会产生非常严重的污染,影响员工健康。在中***,橡胶制品的废气用空气稀释或直接排放到外面。为了减少排放,研究了一种新的催化氧化技术,经过实践,取得了******的净化效果。
我们记录了没有这项技术的橡胶生产厂排放的废气,浓度为30000纳米/小时。催化氧化技术投入处理后,废气中主要的非甲烷总烃得到了处理。运行平稳后,催化氧化技术下的反应器对废气有较***的处理效果。
根据实践后的工作数据,反应器入口温度为239℃-257℃,出口温度为381℃-455℃。反应器中环己烷和非甲烷总烃的去除率可达98%以上,处理后的废气排放符合相关环保法规规定的标准值。